“出廠25臺,技術(shù)升級改造后的產(chǎn)品運行穩(wěn)定,均未發(fā)生故障!”
這是近日從東方研究院傳出來的振奮人心的消息。他們用8個月時間,和東方宏華團隊一道,完成了一場突破鉆機關(guān)鍵部件的行業(yè)“老大難”瓶頸,助力戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“攻關(guān)記”。
向行業(yè)難題發(fā)起挑戰(zhàn)
在石油鉆井領(lǐng)域,鉆機配置的某關(guān)鍵設備就像一支“機械手”,能夠快速地起、下鉆柱,完成鉆柱鉆進等系列操作。該裝置集機、電、液于一體,結(jié)構(gòu)復雜,多學科交叉,被譽為鉆井裝備領(lǐng)域的第三次革命。
然而,這個關(guān)鍵設備,也有令行業(yè)長期困擾的“老大難”問題。
由于編碼器長期處于振動、高溫、電磁干擾等復雜工作環(huán)境,極易產(chǎn)生故障。故障類型多、解決難度大,尤其是“上扣扭矩無法達到設定值”和“干擾”問題,占比50%。
想要快速打通這一“老大難”痛點絕非易事。它不僅涉及電氣元件結(jié)構(gòu),還涉及電氣系統(tǒng)電力電子領(lǐng)域的深層次問題,是典型的電力電子系統(tǒng)性難題。
2023年6月,東方研究院決定發(fā)揮自身在電力電子與控制領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢,開展攻關(guān),并迅速成立以電力電子技術(shù)研究所楊嘉偉為負責人的專項攻關(guān)團隊,與東方宏華研發(fā)部技術(shù)人員共同解決這一難題。
多輪探索提出解決方案
2023年9月,攻關(guān)團隊全面進駐現(xiàn)場,從電氣控制原理、鉆井施工工藝、作業(yè)復雜工況等方面,開展全方位、多因素的綜合分析研究,扎根在車間調(diào)試廠地和井隊現(xiàn)場尋找問題根源,深入一線從各環(huán)節(jié)、多角度開展了大量改進和驗證工作。
在理論分析、方案設計、仿真模擬、試驗研究、現(xiàn)場測試多重化迭代的技術(shù)攻關(guān)工作模式下,他們通過專業(yè)資料查閱和現(xiàn)場調(diào)研,完成產(chǎn)品深度了解;結(jié)合產(chǎn)品的實際功能設計、控制環(huán)節(jié)、邏輯流程等,進行參數(shù)設置仿真建模,并逐一分析、測試、對比,找到根因;結(jié)合在試驗臺上的多次測試,共獲取百余組驗證數(shù)據(jù),不斷優(yōu)化新的解決方案。
在經(jīng)歷8個多月的參數(shù)反復迭代調(diào)整后,團隊最終提出了軟硬件結(jié)合的系統(tǒng)性解決方案。
驗證,攻克!
要證明方案的可靠性,還得在裝備上進行實際驗證。
使用該系統(tǒng)方案在廠內(nèi)順利完成了測試,設備運行非常穩(wěn)定。隨后兩個月里,項目團隊又先后奔赴多個項目井隊鉆井現(xiàn)場進行再次測試驗證,結(jié)果表明,設備上扣及鉆井等各工況均運行正常,這場歷經(jīng)8個多月的攻關(guān)取得成功!
該系統(tǒng)性解決方案,一舉成功攻克該關(guān)鍵設備“上扣扭矩無法達到設定值”等難題,行業(yè)專家組對此給予高度評價。此后,25臺經(jīng)過技術(shù)升級后出廠的產(chǎn)品,均未發(fā)生相關(guān)故障,在該領(lǐng)域展現(xiàn)出了顯著的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢,成功形成產(chǎn)品的技術(shù)亮點。
目前,全新升級后的產(chǎn)品已在國內(nèi)外多個井隊現(xiàn)場穩(wěn)定運行,正源源不斷地輸出著“東方力量”。
制造業(yè)的核心就是創(chuàng)新,就是掌握關(guān)鍵核心技術(shù)。東方電氣將繼續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢,持續(xù)進行科技創(chuàng)新探索和實踐,推動關(guān)鍵核心技術(shù)革新和戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,為綠色低碳可持續(xù)發(fā)展貢獻“東方”力量。